近日,豫光制氧厂6000空分系统两台增压机冷却器更换工作全部完成,并一次性试用成功,主要运行参数均达到国内先进水平。
豫光制氧厂6000空分系统自2005年2月运行以来,因增压机冷却器材质选型不良,换热面积小,冷却效果差,造成氧压机一级排气温度超标,纯化器的吸附负荷大。曾两次出现串漏,造成系统被迫停车加温,影响了正常生产。
为此,豫光投资近20万元,新购两台国内先进的增压机冷却器。每台冷却器换热面积由原来的58m2增加为85 m2。冷却器换热管全部采用铜管,管内采用目前新开发成功的钎接波纹内翅片结构技术,管外为光管结构,增大了对流换热能力,并可大大延长冷却器使用寿命。
两台新冷却器投入使用后,不仅降低了该厂氧压机的一级排气温度及纯化器的负荷,而且还降低了系统冷损,大大减少了系统停机率,确保了该公司富氧底吹炉的正常生产