新闻网讯(张淮鑫 杨东辉)“增产增效、挖潜增效、降本增效、优化增效”,实现年度增产增效9068.85万元目标,是今年塔河采油二厂生产经营重点走的“四步棋”。年初以来,该厂逐级分解增效指标,落实控制责任,精细油藏研究,精细生产环节管理,1-3月份通过优化生产运行、优化参数、优化方案设计,累计增效2108.02万元。
棋局一:增产增效
该厂在塔二联轻烃站提高原料气C3+浓度,增加轻烃、液化气产量。1-3月份在6-4、7-1计转站,通过将干气补入原料气系统的方法,减少天然气管输时的凝液析出,增加原料气C3+组份。经2008年与2009年同期对比,此法采用后,轻烃平均日增长0.39吨,液化气平均日增长0.73吨,提高了产能,增长了效益。在塔三联轻烃站调整轻烃回收装置生产工艺参数,提高轻烃回收率。轻烃收率由投产初45%,提高到现在平均75%。1-3月份累计增加产轻烃568.90吨,84.41万元,液化气2051.16吨,348.70万元,共计增效443.82万元。
棋局二:挖潜增效
勤俭节约,减少材料费,大力开展修旧利废活动,提高旧设备、旧物资修复利用率,挖掘降本增效潜力。1-3月份通过修复利用旧油管、旧抽油杆;在地面流程和管网工程中利用修复阀门;在电泵井中修复利用大扁电缆;修复利用电机;选择四季通用的润滑油油等减少费用255.03万元。
从实际出发,真正树立节约意识,在节水工作中,对生产、生活用水抓好总量控制,不断完善管理制度,利用节水型设备,将生活污水经过处理后用来绿化,在3月份开始的绿化工作中,采用污水绿化节约用水1200方,减少绿化费用金额为1.2万元。
积极开展“五小”活动,对T7-444、TK1210污油处理站蒸汽冷凝水回收,通过工艺改造,有效降低生产消耗,节约费用1.33万元。
该厂通过技术改进,有效降低成本。对扩建T7-444污油处理站,完善TK1210井污油处理站,共计减少落地油转运2.05万吨,减少落地油转运费用143.50万元。
棋局三:降本增效
该厂通过强化外供电管理、较强破乳脱水药剂控制、优化原油倒运方式、项目招标等方式,减少成本支出341.59万元。
减少外购电,该厂强化单井生产运行,优化需求发电机上井时间,提前落实需求情况;及时跟踪电力线路架设情况,根据电力线路通电时间,及早通知发电机的撤井,1-3月份累计减少外租发电机480台时,减少外购电费用4.32万元;根据井站用电负荷,优化发电机的运行方案,提高发电机运行效率;对能够单机满足供电要求的,单机运行,对于间歇生产井,在关井期间使用自备的小型雅马哈发电机,用于井场照明和生活用电;加快新井电力线建设进度,争取新井完钻时,通及时使用自发电生产。
加强现场管理,优化系统运行,减少药剂采购费用36.96万元。针对乳化原油类型的复杂性问题,加强了破乳剂的室内复配研究与应用,通过室内复配实验得到大量实验数据,优选生产厂家、加强筛选方案。通过对不同厂家、不同型号破乳剂复配进行室内实验,最终对脱水速率、中间层和水质情况进行对比分析,优选出现场不同比例的复配方案,在现场复配应用,降低破乳剂加药浓度;优化天然气系统运行方案,引进先进脱硫技术,降低脱硫剂使用量。
从优化掺稀工作制度、管网完善、稀油再利用三个方面积极开展降“三倒”工作,1-3月份共减少倒运量6.8487万吨;减少运费126.32万元。
优选协作单位,招标控价,加大市场管理力度。1-3月份累计招标减少额达173.99万元。
棋局四:优化增效
该厂通过优化生产管理,通过加强机抽井运行参数管理减少检泵作业、通过跟踪掺稀井粘温曲线进一步优化掺稀井掺稀比,减少稀油用量有效缓解稀油供应紧张等,实现增效921.55万元。