氢气是炼油生产过程中不可缺少的原料,成品油升级离不开氢气。自2月25日广州石化的产氢大户——6.5万制氢装置停工抢修后,全厂氢气供应顿时减少近一半,多套用氢装置面临氢气不足风险,若是全部减产降量,中间原料库存上涨过快,将导致上游装置无法保持高负荷运行,从而影响整个生产任务的完成。受6.5万制氢装置抢修影响,氢气平衡成为全厂生产平衡和物料平衡的难点。
针对当前氢气不足影响生产运行的突出问题,生产调度部对全厂的产氢与用氢情况进行全面梳理和精心测算,根据6.5万制氢装置抢修安排,组织制定生产平衡优化方案,让每一份氢气资源都能发挥最佳效用。生产调度部指导制氢一装置、制氢三装置以及两套重整装置进行操作调整优化,采取多项措施,把装置负荷提满,提高反应温度,挖掘装置潜能增加氢气产量,同时重点监控产氢装置的运行状况,对出现的问题,及时协调解决,确保稳定运行。发挥广州石化炼油化工一体化优势,充分利用化工区裂解装置与苯乙烯装置的氢气资源,协调将化工的富余氢气全部送往炼油氢气管网,补充炼油氢气需求缺口。
在作好全厂氢气平衡的同时,生产调度部进一步优化氢气资源配置,调整加工路线,组织两套催化装置按照多产汽油方案生产,优化工艺操作参数,在确保装置安全可控前提下,尽力减少柴油组分,降低汽柴比,增产汽油;协调加氢裂化装置调低负荷、柴油改质装置减量来平衡氢气不足部分,对效益好的航煤加氢装置优先确保氢气供给,保持最高负荷生产,努力实现整体效益最大化。